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技术创新推动企业发展
古浪鑫淼公司是以生产精细化工原料中间体为主业的化工企业,近年来由于市场竞争日趋激烈,企业充分认识到,没有持续不断的技术创新,没有产业链的延伸开发,仅靠现有的电石等初级产品的生产,一方面不能使石灰石矿产资源的价值得到充分体现,另一方面也制约了企业实现长足发展的目标。因此,多年来企业以“电石-石灰氮-双氰胺-下游产品”为产业链,围绕颗粒石灰氮、电子级双氰胺、硝酸胍、盐酸胍、三聚氰胺、肌酸、酚肌酸、磺胺嘧啶等高科技含量和高附加值产品的开发方向,坚持把技术创新、项目建设作为调整产品结构、优化装备水平、提高经济效益的主要手段,坚持技术改造不停步,不断延伸产业链,把“小石头”做成了“大文章”。近几年来,企业生产规模持续扩大,从2002年到2006年的四年间,企业销售收入翻了三番多,年均增长46%,正在向建设全省重要的精细化工基地建设目标迈进。
延伸产业链,加快项目建设还需要先进技术、工艺的保障,企业在技术创新上舍得投入,与兰州大学合作建立了古浪鑫淼信息技术中心研究机构,在此基础上于2006年投资600万元建起了科研办公大楼,按照省级企业技术中心建设的要求成立了研发机构,强化软硬件设施的建设,购置了有关设备,并聘请了高级技术人员指导工作,保证了企业生产建设方面的技术需求。由3号电石炉的建设开始,从流程设计、工艺参数确定、非标件加工到设备安装,全部由企业组织力量进行攻关完成,在为企业节约近500万元建设资金的同时,也培养了一批技术骨干。2006年企业用于技术创新的费用达到了620万元,占到了全年企业销售收入的3.04%。
节能减排消除环境污染
化工行业既属高耗能行业,又有一定的废渣、粉尘等污染物的产生,加强节能降耗和污染治理,加快资源综合利用步伐,既是企业降低成本的重要手段,也是可持续发展的必然要求。近几年来,在节能降耗和环境保护方面,鑫淼公司持续进行技术改造和资金投入,努力使各项排放指标达到国家标准要求。
电力消耗在该公司生产成本中占有较大比重,仅2006年企业耗电量就达3.7亿kwh,同比增长68%,节电在鑫淼公司节能降耗工作上显得特别突出。以前企业生产电石电耗一般在3500kwh/t以上,近年来针对电力上涨的局势,公司从原料配方、炉型选择以及提高炉料电阻、保证电极深插等技术方面进行攻关,取得明显成效,吨电石电耗下降了50kwh,吨电石成本节约28.8元,年节电达500万kwh,达到了国内先进水平。
在电石生产中,电石炉的烟气是最大污染源,鑫淼公司电石生产年排放废气量达36亿标准立方米以上,年粉尘排放量接近10000吨,污染极其严重。多年来企业虽想方设法解决矿热炉烟尘的治理,但收效甚微。2006年企业根据清洁生产和行业准入的要求下决心根治这一“老大难”问题,在生产建设资金十分紧张的情况下,公司多方筹措资金1000多万元,采用LPC长袋脉冲袋式除尘装置对电石炉烟气进行综合治理,并于2006年底成功投入运行。从四个月的运行效果看,已回收粉尘2500吨用于生产回用,回收率达到99%,既可使废气达标排放,又可使企业获取一定的经济效益。
双氰胺废渣的污染治理是企业必须着力解决的又一大难题。多年来,双氰胺废渣一直堆积在废渣堆放点,堆放量已达到了6万多吨,除部分用于公路建设和水泥生产外,大部分无法处理,造成了一定的废渣污染。2006年企业经过市场调研,决定走循环经济发展之路,彻底根治污染,通过与兰州大学、苏州大学、北京中科建材研究院等科研院所联合攻关,在对废渣成份进行科学分析的基础上,研制成功了废渣生产加气混凝土砌块的生产技术,进行双氰胺废渣综合利用项目建设,充分利用双氰胺废渣、白灰粉沫、兰碳粉沫等废弃物,建设年产2300万块加气混凝土砌块砖生产线,生产电石炉炉料和加气混凝土砌块。目前主要设备已订购,正在加快建设进度,上半年即可投入运行,届时年可创利近百万元。
文化建设增强团队精神
在多年的发展中,鑫淼公司充分认识到,企业文化在发展中所起的作用越来越显著,一个企业的动力及凝聚力在很大程度上决定于企业的文化,没有优秀的企业文化,企业的生命力是有限的。因此企业积极提倡“认准就干、干就干好”的“鑫淼精神”,在发展过程中,形成了以“团结、敬业、务实、创新”为精髓的鑫淼企业文化,并坚持“以人为本”的科学管理理念,不仅体现出了鲜明的企业个性,也反映出了全体职工的共同信念和价值观,使广大职工从中获得了一种团结向上的精神力量,增强了企业的凝聚力,进而产生了创新、高效的工作热情,在这种精神的感召和指引下,企业员工的聪明才智和创造力最大限度地被挖掘出来。公司还广泛组织开展群众性的合理化建议和挖潜改造、小改小革、双增双节等活动,近年来发动职工提出合理化建议158项,采用65项,创造直接经济效益2000多万元。企业的文化建设与生产经营共同构筑了相互促进、共同发展、和谐共存的良好格局,提供了企业发展的精神动力。 |